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WOES智能優(yōu)化節(jié)能系統(tǒng)在河南某水泥公司應用實例
發(fā)布時間 : 2022-10-10 來源 : 瀏覽量 :

河南某水泥有限公司擁有兩條日產(chǎn)2500噸水泥熟料干法旋窯生產(chǎn)線,年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水泥可達200萬噸,月累計可生產(chǎn)水泥12.5萬噸,平均電耗為42kWh/t,廠內(nèi)變電站采用110kV/10kV供電,總降變壓器兩臺,分別為35000kVA和45000kVA,從整體分析廠內(nèi)平均電耗相對于同行業(yè)平均能耗水平來說,還處于比較高的狀態(tài)。

結(jié)合現(xiàn)場實地調(diào)查能源使用現(xiàn)狀、系統(tǒng)建設的基礎條件和廠內(nèi)各級領導對系統(tǒng)建設的要求,經(jīng)過我公司專業(yè)節(jié)能技術團隊的現(xiàn)場充分論證分析,為該公司量身打造了一套WOES智能優(yōu)化節(jié)能系統(tǒng)解決方案。系統(tǒng)涉及中轉(zhuǎn)配電室、生料配電室、原料配料配電室、窯頭配電室、散裝配電室、余熱發(fā)電站、水泥磨配電室、包裝配電室,砂巖破碎配電室、空壓站、水泵站、骨料配電室等主要的配電室;系統(tǒng)于2020年8月項目正式投運,通過WOES智能優(yōu)化節(jié)能系統(tǒng)分析從設備運行優(yōu)化、工藝管控優(yōu)化、管理策略優(yōu)化三個層面對該企業(yè)提供全方位節(jié)能改進措施。在企業(yè)根據(jù)提出的改進措施完成節(jié)能改造后,帶來了顯著的節(jié)能經(jīng)濟效益。


設備運行優(yōu)化節(jié)能

冷卻塔循環(huán)風機優(yōu)化節(jié)能

水泥冷卻塔共有4臺45kW冷卻風機,系統(tǒng)上線運行后,通過節(jié)能系統(tǒng)分析診斷中的風機經(jīng)濟運行模塊,發(fā)現(xiàn)處于非經(jīng)濟運行狀態(tài),系統(tǒng)及時得出分析結(jié)論并推送給企業(yè)管理者,企業(yè)管理者組織人員進行維護,根據(jù)實際的生產(chǎn)需要優(yōu)化控制冷卻塔風機的運行狀態(tài),每年為用戶帶來8萬元的經(jīng)濟效益。


工藝管控優(yōu)化節(jié)能

對比分析優(yōu)化節(jié)能

生料工段由兩臺空壓機進行供氣,額定功率均為220kW。通過系統(tǒng)的設備節(jié)能診斷分析模塊,發(fā)現(xiàn)2臺空壓機運行效率存在差異,與企業(yè)管理者確認,1#空壓機變頻PID設置壓力值不滿足生產(chǎn)要求,現(xiàn)場配合并指導用戶根據(jù)生料工段的實際供氣情況調(diào)整壓力目標值,使其始終處于加載狀態(tài),保證供氣系統(tǒng)氣壓維持穩(wěn)定,從而減少了空壓機頻繁加卸載造成能源浪費情況,達到了節(jié)能的目的,為用戶帶來13萬元/年的經(jīng)濟節(jié)能效益。

電能質(zhì)量優(yōu)化節(jié)能

總降有兩臺900kVar分4組自動投切的電容柜進行自動集中補償,不能滿足生產(chǎn)線負荷變化情況下的精確補償。系統(tǒng)上線運行后,通過負荷分析、對比分析以及電能質(zhì)量綜合分析診斷功能,對整個配電網(wǎng)絡電能質(zhì)量進行綜合分析調(diào)整優(yōu)化,每年為企業(yè)帶來19萬元經(jīng)濟效益。


管理策略優(yōu)化節(jié)能

錯峰用電管控優(yōu)化

通過系統(tǒng)歷史數(shù)據(jù)查詢、電費結(jié)構(gòu)分析功能,分析原料磨、石灰石破碎機避峰生產(chǎn)規(guī)律,發(fā)現(xiàn)原料磨主電機、石灰石破碎機未按企業(yè)生產(chǎn)管理要求嚴格執(zhí)行避峰生產(chǎn),每天均存在提前開機或延遲停機的現(xiàn)象,與企業(yè)管理者溝通確認,通過加強錯峰用電的管理制度考核,提高了操作人員的主動節(jié)能意識,每年可節(jié)約電費23萬元。


其他節(jié)能效益

WOES系統(tǒng)不僅在節(jié)能方面有顯著的效果,還能為用戶提供效率、管理、降耗等非節(jié)能價值方面收益:

1、實現(xiàn)能耗數(shù)據(jù)自動抄表。水泥廠變壓器配置主要有原料、窯頭、窯尾、煤磨、水泥、包裝變壓器,但是普遍存在工段之間變壓器負荷交叉使用情況,在現(xiàn)有的統(tǒng)計計量方式上不能夠準確對工段能耗實現(xiàn)統(tǒng)計分析,系統(tǒng)部署后,解決了目前企業(yè)在數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作中人工抄表工作量大且數(shù)據(jù)不準、不同工段之間數(shù)據(jù)換算麻煩等一系列問題所造成的能耗統(tǒng)計數(shù)據(jù)的差異。

2、建立設備檔案,提高維修效率。企業(yè)設備維護維修人員短缺,相關的設備維護維修記錄主要還是靠手工輸入,一方面長期設備維護維修工作中積淀下來的好的經(jīng)驗和知識不便于保存、共享和傳承,另一方面對于設備故障的處理還處于事后處理階段,難以做到對設備歷史故障的追溯以及全面、系統(tǒng)性匯總分析,不能及時預判設備故障,進一步提升設備運轉(zhuǎn)率遇到瓶頸。系統(tǒng)上線后,建立了各主要設備的電子檔案,方便管理人員查看設備的參數(shù)信息和維修記錄,避免了系統(tǒng)上線前紙質(zhì)資料遺失帶來的不便以及資料查閱的浪費時間,提高了人員工作效率。

3、實現(xiàn)能源平衡管理。系統(tǒng)上線后,通過對水泥生產(chǎn)線循環(huán)水補水量、各工段循環(huán)水使用量和壓縮空氣生產(chǎn)量與各工段的使用量進行實時計量,建立了能源平衡系統(tǒng),實時分析管網(wǎng)的工作狀況,及時發(fā)現(xiàn)跑、冒、滴、漏等異常狀況,避免了能源的無謂浪費。根據(jù)用水、氣量實際需求,實時調(diào)節(jié)水泵、壓縮機運行狀態(tài)達到節(jié)能目的。

總結(jié):該水泥企業(yè)WOES智能優(yōu)化節(jié)能系統(tǒng)上線運行后,通過我公司持續(xù)節(jié)能服務的實施,從設備運行優(yōu)化節(jié)能、工藝管控優(yōu)化節(jié)能和管理策略優(yōu)化節(jié)能三個層面上全方位的節(jié)能措施,為企業(yè)帶來了63萬/年的節(jié)能經(jīng)濟效益,同時還進一步的提升了全廠的自動化、信息化、精細化管理水平,為實現(xiàn)企業(yè)節(jié)能降耗目標打下基礎。


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